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[主观题]

内燃机混合加热循环,已知P1=0.1MPa、t1=27℃、ε=16、λ=15,循环加热量q1=1298k/kg,工质可视为空气,比热容为定值,求循环热效率及循环最高压力。若保持ε与q1不变。而将定容增压比λ分别提高到1.75与225,试再求这两种情况下循环的热效率。

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第1题

一内燃机混合加热循环,已知p1=0.103MPa,t1=22℃,压缩比,定压加热过程比体积的增量占整个膨胀过程的3%,循环加

一内燃机混合加热循环,已知p1=0.103MPa,t1=22℃,压缩比,定压加热过程比体积的增量占整个膨胀过程的3%,循环加热量为801.8kJ/kg。求循环最高压力、最高温度及循环热效率。

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第2题

内燃机混合加热循环的p-V及T-S图如图10-33所示。已知p1=97kPa,t1=28℃,V1=0.084m3,压缩比ε=15,循环最高压力p3

内燃机混合加热循环的p-V及T-S图如图所示。已知p1=97kPa,t1=28℃,V1=0.084m3,压缩比ε=15,循环最高压力p3=6.2MPa,循环最高温蔓t4=1320℃,工质视为空气。试计算:(1)循环各

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第3题

已知某活塞式内燃机混合加热理想循环(图9-3) p1=0.1MPa、t1=60°C,压缩比 ,定容升压比 ,

已知某活塞式内燃机混合加热理想循环(图9-3) p1=0.1MPa、t1=60°C,压缩比,定容升压比,定压预胀比,试分析计算循环各点温度、压力、比体积及循环热效率。设工质比热容取定值,cp=1.005kJ/(kg),cv=0.718KJ/(kg.K)。

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第4题

内燃机混合加热循环,如图9-3所示。已知t1=90°C、p1=0.1MPa;t2=400°C,t3=590°C,t5=300°C。若比热容

内燃机混合加热循环,如图9-3所示。已知t1=90°C、p1=0.1MPa;t2=400°C,t3=590°C,t5=300°C。若比热容按变值考虑,试利用气体性质表计算各点状态参数,循环热效率及循环功并与按定值比热容计算作比较。

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第5题

已知某活塞式内燃机混合加热理想循环p1=0.1MPa、t1=60°C,压缩比ε=v_1/v_2=15,定容升压比λ=p_3/p

已知某活塞式内燃机混合加热理想循环p1=0.1MPa、t1=60°C,压缩比ε=v_1/v_2=15,定容升压比λ=p_3/p_2=1.4,定压预胀比ρ=v_4/v_3=1.45,试分析计算循环各点温度、压力、比体积及循环热效率。设工质比热容取定值,cp=1.005kJ/(kg.K),cv=0.718kJ/(kg.K)。

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第6题

已知某活塞式内燃机混合加热理想循环如上图,p1=0.1MPa、t1=60℃,压缩比ε=v1/v2=15,定容升压比λ=p3/p2=1.4,定压预胀比ρ=v4/v3=1.45,试分析计算循环热效率为 。(小数点后保留三位)设工质比热容取定值,cp=1.005kJ/(kg·K) ,cv=0.718kJ/(kg·K)。
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第7题

一内燃机定容加热循环12341,如图6-30所示。已知P1=0.1MPa、t1=60℃、ε=6,工质为空气,比热容
为定值,循环中吸热量q1=880kJ/kg,求此循环的热效率。如果绝热膨胀不在点4停止,而是让其一直膨胀到点5,使P5=P1,试求循环123451的热效率,后一循环使工质达到了充分膨胀,从经济性考虑是有利的,为什么汽油机不采取这一方案?

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第8题

试在p-V、T-s图上画出内燃机理想混合加热循环,燃气轮机装置的布雷顿循环。假定各点的状态参数均已知,试用各点
的状态参数表示循环吸热量,放热量,热效率。并指出两种提高燃气轮机装置循环效率的措施,简述理由。
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第9题

一内燃机混合加热循环,已知t1=90℃,t2=400℃,t3=590℃,t5=300℃。工质视为空气,比热容为定值。求此循环的热效率,并与同温度范围内卡诺循环的热效率相比较(提示:根据各过程的熵变化量,先求出t4)
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第10题

内燃机中 最早出现的是煤气机,煤气机最初发明时无燃烧前的压缩。设这种煤气机的示功图如图9-4所
示。图中: 6-1为进气线,这时活塞向右移动,进气阀开启,空气与煤气的混合物进入气缸。活塞到达位置1时,进气阀关闭,火花塞点火。1-2为接近定容的燃烧过程,2-3为膨胀线,3-4为排气阀开启后,部分废气排出,气缸中压力降低。4-5-6为排气线,这时活塞向左移动,排净废气。(1)试画出这一内燃机的理想循环的p-v图和T-s图; (2)分析这一循环热效率不高的原因: (3)设p1=0.1MP、t1=50°C、t2=1200 °C、 v1/v2=2,求此循环热效率。

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